大冶有色冶炼厂改造废旧生产设备 

——节约成本1800万元

2011年12月16日 15:40 3662次浏览 来源:   分类: 再生金属资讯


  14日,在大冶有色冶炼厂的硫酸车间,随着生产操作工吕翔启动按钮,硫化钠溶液从输送泵冲到搅拌槽里,与污酸原液进行中和。这是硫酸车间利用废旧设备进行技改后,硫化法工程投入生产时的场景。据推算,此举可为企业节约成本1800万元。
  该车间有三系、四系两套制酸系统,年产酸56万吨,每天产生的污酸量600吨,送至污酸工段循环处理后外排,外排水含砷0.5毫克。随着新三系的投产,原有的三系退出了生产舞台,年产酸量提升到100万吨,日处理量随之增到1000吨。但国家环保部提出的外排指标为0.3毫克。面对处理量增加、外排指标降低的双重压力,污酸处理工艺的优化升级迫不及待。对此,该厂冶改办成立技术攻关组,引进硫化法,对污酸原液进入污酸工段前,设置一个中转站进行一次处理,为污酸处理系统减负,促成系统快速优化升级。
  据介绍,引进一套硫化法设备需要投资2000万元。为了节约投资费用,该厂冶改办向内挖潜,走一条资源再利用的新路,即对退役的三系净化系统进行技术改造。上周,该厂将硫化法图纸与现场设备进行了比对,经过反复考证,着手硫化法系统改造工作,将贮槽改为搅拌槽,碳钢管改为玻璃钢管,旧电缆更新,现场存在的隐患全部整改。
  据了解,硫化法投入生产后,各项指标正常,经过一次处理后的污酸已送入污酸工段进行循环处理。

责任编辑:彭彭

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