从零开始 做大做强 株硬钨钴合金厂转产小记
2014年01月16日 10:34 4163次浏览 来源: 中国有色金属报 分类: 钨
钨钴合金厂技改是株洲硬质合金集团有限公司最后一个技改项目,该厂自年初完成技改以来,截至2013年12月份完成球齿产品100多吨,一次性交验合格率99.3%,一次投入产出合格率89.76%,产品质量得到市场认可。球齿产品从无到有,实现了零的突破。
球齿生产 培训先行
随着2013年1月22日株硬钨钴合金厂球齿技改工程的全面竣工,该厂摇身一变,由一个传统生产工艺的老厂变为具有较为先进生产工艺的生产厂,接下来如何生产出质量合格的球齿产品成为该厂最紧急的问题。
该厂紧紧抓住“人”这个排在第一的生产要素,自2011年11月球齿技改工程尚未实施起,就组织生产员工、工艺技术人员展开了一系列培训。先后开展了请专家讲课,到培训中心进行专题培训,组织压制、烧结岗位主要生产人员轮换到大制品合金厂、异形合金厂、钻头合金厂、模具合金厂等兄弟单位实地培训,使员工在较短的时间内对新工艺、新设备、新产品有了全新的认识,从陌生到熟悉。
为强化培训效果,该厂对每期培训结果进行季度考核,并对考核头三名奖励,后三名处罚。在实行新的生产工艺管理过程中,凡是因责任意识不强、履行职责不得力等导致发生问题的,均坚决实行责任追究。针对部分员工操作技能水平不高的现状,该厂进行了再培训,保证每位员工都能熟练的按照生产工艺、设备操作要求进行生产。由于措施得力,该厂员工通过近一年的强化培训,素质全面提升,为球齿的生产打下了一个坚实的基础。
专题攻关 确保质量
在球齿产品生产之初,该厂为确保产品质量,针对生产过程出现的关键点问题,组织专业人员,先后攻克了以下几个技术关卡:一是模具设计关,该厂技术室组织技术人员,通过到兄弟单位取经学习和自己做试压实验,很快掌握了喷雾料的收缩系数,目前已设计制造百多套球齿模具;二是调模关,该厂对一些难成型的产品,请专家到现场做示范,压制工段的调模人员积极请教学习,目前该厂调模工的技术日趋成熟;三是球齿生产中一些相关的质量问题,为解决此类问题,该厂组织相关工序人员采取了多项措施。一是严格了工作环境,凡对球齿质量产生影响的生产场所均增设温湿度计。二是缩小压制尺寸公差与压制次数调整范围。三是增设了压制员工对产品质量的首检制度,强化了对工艺执行的考核和对问题产品的考核。多项措施的实施极大地提高了大家的质量意识,球齿质量迅速得到稳定,保证了在大规模生产中没有出现批量性的质量问题。
精心计划 确保产量
为满足新客户对球齿产品的交货要求,钨钴合金厂对球齿产品计划特别用心,各工序间协调紧密,对出现的问题均由专人负责,限时解决。为保球齿计划,该厂涌现了许多感人事迹。2013年3月,钨钴合金厂接到一批球齿产品任务,那时技改刚刚通过验收,部分设备还处于调试、磨合阶段,关键工序压制人员又配备不足,时间紧,任务重。
为保证完成任务,厂领导带头组织全体职能人员及二线岗位人员成立突击队,分班次去压制工序支援生产。压制班长陈永更是一天除了吃饭时间,白天晚上始终坚守在生产现场。为保质量,质检组长林晓经常白班晚班的连轴转。压制班副班长秦博爱人生病住院,他坚持带班没有请一天假。在烧结工序,烧结工艺员刘俊杰为保炉子安全,随叫随到,常常在深夜赶到工厂处理问题。
钝化班是技改后成立的,由于初始钝化工艺不稳定,为解决球齿钝化过程中出现的一系列质量问题,该班人员在班长谢永忠的带领下不断探索操作方法,调整工艺,虚心向同行学习、请教,对钝化过程的每个步骤都进行了量化,质量问题有效解决了。
经过近一年磨合,该厂各种生产设备已经稳定,新的生产工艺及管理模式已日趋成熟与健全。该厂为迎接更大规模的球齿生产已做到“万事俱备”。该厂在新的一年中决心更加努力,达产达标,实现技改的最终目标。
责任编辑:小贝
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