转变思维 全员推进 实现产出效益最大化
2017年02月14日 8:49 5859次浏览 来源: 中国有色金属报 分类: 新技术
转变思维 全员推进 实现产出效益最大化
——金川集团股份有限公司选矿厂市场化改革纪实
2016年,金川集团股份有限公司选矿厂严格按照公司要求,以舍我其谁的主人翁精神和壮士断腕的英雄气概,坚持以市场为导向,以效率效益为核心,以“两学一做”学习教育为契机,全面推进市场化改革。
机构改革
解决人浮于事、效率低下问题
作为集团公司衔接矿山、冶炼的主要环节,选矿厂承担着矿石选别和为冶炼提供合格精矿产品的重任。年初,该厂坚持“精干高效、科学设置”的原则,大力开展两级机关“定岗、定员、定职责”的“三定”工作;坚持“在什么岗、干什么事、拿什么工资”,清理整顿生产操作人员占用非生产岗位现象,坚决遏制临时借用、抽调生产操作人员的现象,清理高岗低用人员,做到人员、工种、工作、岗位互相统一;整合各车间维修点检业务及岗位,提高维检工作效率和质量;以人均工作量为标准,合理调配各车间加药、加球人员数量,使工作量相对均衡,工作任务更加饱满;取消全厂17个作业大班,通过公开竞聘,选拔管理和工程技术人员11人,承担原作业长职责及工作任务;统一全厂从事卫生、保洁及其他辅助岗位人员待遇标准,对岗位或绩效予以调整。通过机构改革,各车间生产、维修、服务人员工作量相对均衡,有效解决了人浮于事、效率低下的问题。
生产组织
向追求投入产出效益最大化转变
生产组织由全力完成生产任务向追求投入产出效益最大化转变。该厂对系统生产能力、能耗、物耗等情况多方测算比对,采取增加检修时间、减少作业时间、停开二选碎矿新系统和磨浮5号系统等方法,确保系统满负荷生产。同时,根据矿山供矿、系统检修、冶炼原料需求的变化,合理制定生产计划,及时协调组织矿石拉运、矿种切换及混矿选别,合理安排月、季、年检和公用系统检修时间,强化上下游工作衔接,优化生产过程管理,保证了生产组织的相对稳定。全年累计完成处理矿量超计划1.41%,产出精矿含镍量超计划4.61%,镍回收率超计划0.61%,超额完成全年生产经营任务。
设备管控
推进全员设备管理
在设备设施管理方面,选矿厂全面推广“以专职点检为核心,以精密点检和操作点检为支撑”的“三位一体”点检模式,坚持“润滑维护与设备运行相结合,技术进步与修理改造相结合,包机定修与状态检修相结合,专业管理与全员管理相结合”的原则,持续完善以润滑管理为核心的设备维护保养体系,推进全员设备管理。开展了“主要设备量化评价”,及时消除设备隐患,减少非计划停车。实行检修资源配置及人员优化,提升检修作业效率,累计完成检修项目400多项,检修计划实现率达98%。自主承担了浓密机修理、浮选机槽体更换、筛分漏斗更换等额外项修项目,全年减少设备外委修理费用约104.65万元。建立了厂内三级微信群互动平台,实现了设备运行状态信息、关键设备技术互动共享和点检问题探讨处置、故障抢修、计划检修等工作的及时落实。开发了“选矿厂物资信息管理系统”,实现物资信息的公开、共享,形成物资常态化管理机制,有效降低了物资消耗。综合设备完好率完成98.5%,非计划停车同比降低15.62%。
经济技术指标
提升经济效益的落脚点
选矿厂强化现场工艺过程管理,严格实行工艺卡片制度。加强异常指标的跟踪分析,增加精矿合格率考核,引导班组精细操作,保证指标体系的完成。针对供矿变化较大的情况,定期开展工艺矿物学研究试验和全流程考查,准确查找出工艺现状与矿性不匹配的问题症结,及时提出技术方案并抓好实施。
作为全厂处理能力最大的车间,一选矿车间在推进市场化改革中,坚持把提高系统经济技术指标作为提升积极效益的落脚点。退转军人王维荣是一选车间磨浮甲班班长,他带领全班在车间率先推行“先算后干、干了再算”的成本控制方法,比如在浮选操作上提出的“饥饿加药法”,有效降低了药剂消耗。他根据多年的现场操作实践,摸索总结出的“大稳定、小调整”浮选操作原则,总结提炼的“匀配、细磨、稳浮”混选先进操作法,解决了矿石性质差异带来的指标损失,荣获金昌市第八届职工优秀技术创新成果“三等奖”。
选矿厂二选矿车间在推行市场化改革以来,针对系统工艺陈旧、生产流程冗长、设备台数多,造成能耗、物耗较高,设备设施问题频发,且始终亏损的局面,主动实施多项有效措施,全方位打响市场化改革攻坚战。
浓密机是选矿厂生产运行的关键设备之一。多年来,浓密机大修均是委托其他专业检修单位完成。2016年,二选矿车间主动承担了这项工作,第一次对4号、6号浓密机进行自主检修。在公司劳模、二选矿车间磨浮钳工班班长任成伟的带领下,参检职工战高温斗酷暑,提前4天保质保量完成了检修任务。任成伟说:“在日趋严峻的经营形势下,市场化改革是公司走出困境的必由之路。我们每干一项工作,首先想到的就是怎么样才能把成本降到最低,力争在班组这个源头上就能把好成本关。”
除此之外,二选矿车间将“两学一做”学习教育与安全生产工作紧密结合,利用系统停车检修的时机,组织20名党员成立突击队,第一次承担了生产系统9个粉矿仓的清理工作。储量3000吨的9#粉矿仓是系统中最大的一个矿仓,也是矿石锈蚀堆积最严重的一个。面对深不见底的矿仓内部,突击队分成3个组,一组监护、两组清理轮流作业,有效提高了工作效率,并为车间节约外委修理费用40万元。
转变思维
有序推进科研技改
按照公司重大科研攻关相关要求,选矿厂全力推进科研技改项目工作。“金川选矿精矿铜镍分离试验研究”完成了高精、低精铜镍分离小型试验,开展了选矿精矿中富集贵金属探索试验和低精降镁探索试验;“酸性介质浮选试验研究”完成工业试验改造,目前已正式带酸试验和调试;“金川尾矿高浓度输送与堆存综合技术研究”主要完成了项目方案的评审和优化,与长沙矿冶研究院签订了尾矿高浓度输送科技开发合同,与矿冶研究总院签订了模袋筑坝法科研开发合同,目前正在开展模袋筑坝法试验;“新型高效选矿设备工程化应用及流程优化研究”确定了工业试验的实施方案并通过公司项目专家委员会的评审,已与奥图泰公司进行技术交流和沟通,并签订科研开发合同,目前新型浮选设备已经安装到位,将根据生产经营情况开展工业试验。
二选节能降耗扩能改造项目,完成了一期工程的土建施工和主要设备招投标,新建11000t/d碎磨系统主要设备正在安装。尼尔森选矿机提高贵金属回收率技术改造项目完成了土建、机电部分收尾工程,确定和实施了自动化方案和施工内容,组织了一选、三选两个生产系统的单机、清水和负荷联动试车,同步对试车过程中出现的问题进行处理。目前已具备正式生产条件。
正是在这种“转变思维、主动出击、主动作为”观念的指引下,选矿厂职工把单位的事当成自己的事,大兴增收节支、降本增效之风。为了延长设备的使用寿命,降低维修费用,一线职工开动脑筋,能省的地方不浪费一点一滴,运输皮带的使用寿命从1年、2年逐步延长,润滑油的使用周期从8个月增至10个月……他们勤跑腿、多动手,有了问题立马处理,坚决不把小问题拖成大问题。所有的辛苦和努力没有白费,2016年,全厂备件库存比上年初降低了1500万元,完成修旧利废919万元。
责任编辑:赵天宁
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