激活班组内生动力
2019年12月17日 9:43 1693次浏览 来源: 中国有色网 分类: 科技创新
——记铜陵有色集团公司“优秀标准化班组”、铜冠投资金神公司锻造班
铜陵有色铜冠投资金神公司锻造班在去年锻球产量同比增长17%的基础上,今年生产仍然强劲,前10个月生产量仍然保持5%增长。“企业效益上来了,我们职工的收入也会增长,去年就增长了5%。”该班组员工喜滋滋地告诉笔者。
新产品研发和科技创新成绩斐然。该班对锻球生产线加料系统进行了设备自动化改造,针对中频炉合金钢球加热温度不稳定和能耗高的情况,组织相关人员进行改造,通过不断试验、查阅资料、记录变化数据及现场调试,钢球加热系统稳定性显著提高,产品质量得到提升,一举降低了吨电耗,不仅节约成本,而且提高了生产效率。班组利用淡季开展设备检修保养,保障生产和设备的正常运转。维修人员在空气锤设备维修改造中,通过对连杆的改造、联结和固定,将原有的手柄式操作改为脚踏式,使生产的整个作业流程由两个人改为一个人操作,降低员工劳动强度,赢得了员工的广泛好评。
为加快新产品研发步伐,该班成立研发小组,坚持不懈攻关新产品,对新材料B3材质生产工艺进行试制,通过几个矿业公司的使用,效果较好,完成产量3000吨。通过小发明、小革新、QC小组等方式降本增效,提升产品技术含量和质量。《降低锻坯加工的损耗率》QC课题获得集团公司二等奖;“降低合金锻球在鹿鸣矿业使用单耗”先后获得中国有色工业协会优秀奖、铜陵市首届QC大赛三等奖和集团公司三等奖称号。“产品耐磨度提高了20%,产品合格率为99.5%以上。” 该公司党支部书记施家龙介绍。
“这个班节能降耗、降本增效做了大量工作,成果明显。”施家龙说。去年以来,该班组以降本增效为主线,完善班组绩效考核制度。将班组成本控制纳入当月绩效考核,推举班组“季度之星”并给予奖励,提高员工的积极性;通过对标找出优化操作方案,确定改造方向。举办锻球工技术比武,采用笔试、实践操作方式,以考促学,促进员工加强学习、补足短板、提升操作技能。合理控制直耗材及备品备件,降低库存。对3条锻球生产线6台空气锤的操作系统技术改造。其中,对1号锻球生产线中频感应加热炉延伸改造,提高功效30%,利用短、废料加工锻球10.5吨;采用技术革新方法对圆钢锯切机自动均分装置进行改造,并对坯料加工尺寸合理调整,实现了废料比由2%到1.6%、1.5%、1.34%、1.27%的四连降。仅在去年,该班节约材料费10多万元;组织员工合理化建议40余条,其中回收钢球分拣712吨,增收100余万元。
(夏富青 戴宝希)
责任编辑:李幼玲
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。