向“新”奋进 以“改”赋能——中铝山东有限公司氧化铝厂“降本我先行”活动侧记

2024年11月06日 15:39 770次浏览 来源:   分类: 科技创新   作者:

今年以来,中铝山东有限公司氧化铝厂(以下简称氧化铝厂)以“降本我先行”主题活动为抓手,大力推动设备升级改造,提升岗位自动化水平,赋能高质量发展。

磨机升级 降本又减负

氧化铝厂践行“应修尽修、修必修好、逢修必改、逢改必优”的设备管理要求,积极推进设备升级改造,进一步提高设备运行效率、降低员工劳动强度,深挖设备潜能。

矿浆磨机是氧化铝生产的重要设备,也是生产流程中的“用电大户”。南线3号矿浆磨机配备使用的是20年的老电机,运行能耗高,启动离合器容易发生故障。为此,氧化铝厂成立专项小组,由分厂班子成员牵头,生产中心、配料车间党支部配合作战,围绕“提升矿浆磨机运行效率、降低电耗降成本”展开课题攻关。借鉴4号矿浆磨改造经验,攻关小组提出了3号矿浆磨由直频电机更换为永磁电机的升级改造方案。

三季度以来,氧化铝厂利用磨机周期检修的时机,同步改造施工。为保证改造效果,氧化铝厂召开调度会、平衡会、专题检修会,制订检修计划,全面跟进、协调,加快改造进度。生产中心党支部和配料车间党支部的党员骨干现场盯靠,严把施工质量关和进度关,对运行过程中存在的大小问题深入研究,对轴承间隙、齿圈配置等进行了多次调整,实现了顺利投运。

“改造后,矿浆磨机实现了远程一键开车,简化了操作程序,降低了员工的劳动强度。”参与矿浆磨改造的许文涛告诉记者,根据3个月的运行观察,3号矿浆磨机升级改造运行效果理想,提高了设备的稳定性,可节省电费、检修及备件费用,年创效收益105.22万元。

立盘升级 优化指标

国庆节前夕,氧化铝厂东线种分槽上正紧锣密鼓地进行立盘改造。立盘升级改造是分解车间提质增产的重要举措。

氧化铝厂此次改造的是第二台立盘,主要对立盘外圈进行设备升级,检修或更换出水口。立盘改造利用立盘换布时机组织开展,分解车间党支部的党员骨干加班加点更换滤布,拆卸、割旧布、套布、紧固、回装……大家分工有序,动作连贯,经过紧张施工,立盘顺利投用。

据悉,通过对改造后的立盘运行观察,在指标优化方面取得理想效果,较改造前降低浮游物46.4%。下一步,分解车间将持续推进立盘、真空泵升级改造,进一步优化分解率指标。

党员先行 技术改造

矿浆经过筛分、磨制后仍存在木头等杂物,影响设备运行周期,频繁清理给员工增加了工作量……精制车间党支部发动员工集思广益,深入研讨,经过多次实地调查,反复查找资料,员工苗涛提出了“制作大行程U型溜槽篦子代替现在的传统垂直型篦子”的建议。精制车间党支部经过商讨后,立即联系兄弟单位制作,新型篦子形状变换,孔眼数量增多,投入使用后,物料过料充足,且设置的清理流程能大大提高矿浆磨机的产能,每年可降低清理、检修、备件费用10万余元。

老党员张恒富从事叶滤机操作30余年,他在工作中发现煮车槽、污水槽无专用“打污水”流程,使用污水泵频繁,易烧电机,但更换污水泵工作量大,检修费用高。经过反复思考实践,他提出了将煮车槽、污水槽挖地沟7米~8米至常压污水槽,将两个污水槽物理连接,可停用污水泵。此建议得到氧化铝厂党支部的认可,目前正在施工中,既减轻了员工的劳动强度又降低了电耗。

为全面打赢“降本200元攻坚战”,进一步挖潜降耗、提质增效,氧化铝厂紧盯技术创新、小改小革、“金点子”等,大到设备升级改造、生产流程革新,小到合理化建议实施、小妙招、小办法等,持续释放降本潜力,将员工减负工作落到实处。

责任编辑:王彦明

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